电弧炉搅拌系统优化


发布时间:

2024-12-31

《天津喆丰环保科技有限公司:助力广东某钢厂降低生产成本》

在钢铁行业存量竞争背景下,天津喆丰环保科技有限公司凭借其专业的技术和优质的服务,在广东某钢厂电弧炉供氧底吹系统改造项目中取得了显著成效,为企业带来了可观的经济效益。

一、项目概述——明确目标,开启降本之路

广东某钢厂项目投入后冶炼成本偏高,为了降低成本决定采用天津喆丰科技集束供氧和底吹技术,提高竞争力。这一目标的设定,体现了企业对冶炼成本要求极高,也为喆丰科技提供了展示其技术实力的舞台。

二、安装参数——专业配置,奠定节能基础

合理的氧枪底吹配置能够确保在生产过程中氧气得到最优化的利用,为后续的节能减排提供了坚实的硬件基础。喆丰公司根据多年的技术经验和现场实际情况为广东某钢厂钢铁精心设计现场氧枪安装和使用参数,并安排专业工艺人员现场指导生产,确保契合现场操作条件能够达成良好的使用效果。

 

三、数据对比——用数据说话,彰显节能效果

通电时间

吨钢电耗

吨钢氧耗

石灰

渣量

回收率

-2min

-15kwh/t

-2Nm3/t

-5kg/t

-10kg/t

>96%

通过改造前后的数据对比,我们可以清晰地看到喆丰公司技改带来的显著变化。通电时间缩短2分钟,吨钢电耗降低15 kwh/t,吨钢氧耗降低2Nm3/t,石灰用量减少5kg/t,渣量减少10 kg/t,钢铁料回收率超过96%。这些数据的变化不仅仅是数字的改变,更意味着在生产过程中氧气的高效利用和成本的节约。

四、改造结果——多方位优化,实现综合效益

1. 通电时间缩短:通电时间缩短2min,这意味着生产效率的提升。在钢铁生产过程中,每一分钟的缩短都能带来巨大的经济效益,同时也减少了能源的消耗。

2. 吨钢电耗降低:吨钢电耗降低了15 kwh/t,这对于企业来说是一笔可观的成本节约。电力作为主要的生产能源,电耗的降低直接关系到生产成本的下降。

3. 辅料用量下降:石灰、白云石、碳粉等辅料用量均下降,这不仅减少了企业在辅料采购方面的支出,也体现了喆丰公司氧枪在优化生产工艺方面的优势。辅料用量的减少也意味着在生产过程中产生的碳排放相应减少,对环境保护有着积极意义。

4. 冶炼成本节约:冶炼成本节约,这一数据充分证明了喆丰公司氧枪在广东某钢厂项目中的应用为企业带来了实实在在的经济效益。通过技术改造实现成本的降低,是企业在市场竞争中保持优势的重要手段。

五、对比分析——深入剖析,探寻节能奥秘

1. 电炉搅拌分析:电弧炉因为整体熔池比较浅,不适合大流量的氧气供应,因此整体搅拌比较弱,为了解决搅拌问题,喆丰科技在氧气集束射流及底吹方面的深入研究,可以最大程度的减少炉内的搅拌死区,从而加速传热,提高冶炼速度,降低冶炼成本。

2. 成本分析:电弧炉冶炼成本的关键项目就是钢铁料回收率,为了提高回收率,喆丰科技在碳粉使用方面做了深入研究,充分利用碳氧反减少铁的氧化反应,从而实现核心降成本。

六、总结与展望——立足当下,展望环保未来

从数据上看,本次针对广东某钢厂电弧炉供氧底吹系统的改造非常成功,能耗与辅料使用量都显著减少。喆丰氧枪的优势在实际应用中得到了充分体现,它稳定的工作性能,能够加速熔池氧化反应,提高氧气利用率,缩短电弧供电时间,降低生产成本,增加了生产的稳定性。

天津喆丰环保科技有限公司在广东某钢厂项目中的成功实践,为钢铁行业的节能减排提供了一个优秀的范例。未来,喆丰科技将继续秉承低碳的理念,为更多企业提供专业的降成本解决方案。

关注天津喆丰环保科技有限公司,我们将为您带来更多电弧炉节能降耗创新技术!

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